一、概述
GDX1/X2(8000)型包装机是GD公司生产的高档、高速烟支包装设备,深受国内烟草行业欢迎。目前国内烟厂已有GD(8000)型包装机近400台,其中部分设备已到大修期,由于GDX1(8000)型包装机组原FZ控制系统是采用70多块硬件电路板组成的控制逻辑,方法相对落后,潜在故障率高,现场维护困难,大修很不方便,开放性很差。同时GD公司今后将不再供应FZ备件,一旦出现备件问题,将会影响生产的正常进行,因此GD包装机的改造升级也就势在必行。
鉴于上述情况,中国科学院沈阳自动化研究所设计开发了GD包装机组PLC电控系统,作为中国烟草专用机械零配件全国会员单位,于国内最早通过国家烟草专卖局的鉴定。2004年3月我们承担了长沙卷烟厂GDX2电控系统的PLC改造工作,将该系统进一步发展为PLC+FIELDBUS(现场总线)结构,采用德国SIEMENS公司大型PLC S7-400作为核心控制单元,以INTERBUS现场总线为扩展,外挂工控机、输入输出模块等,从而大大提高了系统的先进性、可靠性、开放性、可扩展性,故障率大幅降低,有效作业率明显提高。
二、GD包装机组电控系统改造技术方案
1、改造方案

:
将原有FZ电控系统及线路板全部取消,换上PLC电控系统及在机器上安装6个总线站点盒,用软件方法实现原有硬件线路板的功能,主辅机用变频调速取代原有直流调速等。这种方法的最大特点是,新的电控系统布局更加合理,现场配线工作量大大减少,系统性能稳定,可靠性高,外型美观,现场改造速度快,一般只用一周左右就可完成。该电控系统的结构为PLC+INTERBUS( PROFIBUS)+触摸屏显示。
2、改造内容
a.取消原电控柜,采用与MicroⅡ电控柜柜体大小相同,主体颜色与设备一致的电控柜。电控柜的安装位置也与MicroⅡ电控柜安装位置相同。采用西门子S7-400(CPU414-2DP)PLC作为核心控制系统,所用器件全部采用进口优质器件。
b.以INTERBUS(或PROFIBUS)现场总线控制方式,连接传感器、现场设备及控制器。INTERBUS与PLC通过插在PLC上的INTERBUS控制板相连接。
c.增加两台15寸触摸式SIEMENS/PC870工控机,主机、辅机各一台以便于监控,并采用WINCC组态软件作为上位机的开发和运行程序。全汉化的计算机人机界面,设备状态、数据显示及参数修改全部在触摸屏上进行。并具有数据采集功能,予留接口,可以和上位机进行通讯。
d .保证设备运行速度400包/分,控制面板及机身上的元器件与MICROII系统相同,急停开关采用按钮方式。
e .保证烟厂后加的功能无逢嵌入到控制系统里,同时增加:小包无透明纸及透明纸不好检测剔除功能;增加反盒皮剔除功能;小包开口停机报警等功能。另外可根据用户的合理要求增加相应功能。

f.将原系统的直流电机改为三相交流电机。其中主机、辅机的主驱动电机分别为SEW的7.5KW和4.0KW的电机,并分别采用两台西门子公司的变频器进行控制。滤波器及刹车电阻均采用西门子公司的产品.
g.搅烟辊采用SEW交流电机并用西门子变频器进行控制;金拉线采用德国LENZE交流伺服电机并用LENZE伺服控制器进行控制。
h.取消原凸轮装置,改用日本光洋的绝对编码器(3个)进行相位检测。
i.取消原系统的温度控制器,采用PID功能模块FM455S实现精确的温度控制,显示界面由工控机完成。
j.预留包装机组与上游储烟器或卷烟机的联机接口。
本网所刊转的与包装相关的信息和专题旨在传递更多行业信息之目的,版权均归著作权人或页面内声明的版权人所有。本站对中国包装网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
为避免纠纷,未经书面协议授权,谢绝其他网站等有关信息服务企业予以转载使用。如果其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负法律责任。
此外,在中国著作权法等有关法律规定允许的范围内,本网站有部分信息是从内容合作方、免费资源提供方转载、摘编获得的。在摘编网上稿件时,由于网络的特殊性,无法及时确认稿件作者并与作者取得联系。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的编辑方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快根据中国相关法律妥善处理。
联系电话:0579-82057109