在国际油价不断高涨的外部环境下,广东华兴公司把节能降耗作为管理工作的重要环节,通过苦练内功,寻找替代能源,努力控制成本,并取得了显著成效。 油价的不断飚升,给公司的生产运行带来了极大的压力,在广东华兴,一场没有硝烟的“成本攻坚战”悄无声息地打响了!在公司董事长以及该分公司负责人的高度关注下,广东华兴踏上了代替燃料的改善革新之路,对所有窑炉使用的重油以3#燃料油替代。
该分公司于2007年11月份率先在B5号炉开始试用3#燃料油,但使用过程中,由于3#燃料油含有沥青,当它与重油混合使用时,会产生大量的油泥,从而造成了输油管路的堵塞、油枪堵塞以及加热缸堵塞,带来频繁的清堵工作,甚至导致窑炉停火,给我们的生产运行带来风险。然而,困难并未阻挡住他们改善的脚步,面对困难,该分公司组织.本文来源于中华包装瓶网.技术人员对“油路堵塞”进行攻关,多次组织保全处和熔化处全员对此问题展开专题研究与讨论。总经理多次莅临现场,指挥疏通工作。同时,邀请瓶罐事业部窑炉总监和质量总监进行技术指导。针对油路堵塞,他们制定了以下对策:1、管路堵塞:提高抽油口高度至1M;在抽油口处制作过滤网;恢复蓄热室墙体加热管;2、油枪堵塞:控制大中池油温在80-100度,增加司炉工清洗频次;3、加热缸堵塞:将中层过滤缸筛网改为40目,增加清洗频次等措施,从而有效地解决了油路堵塞等问题,攻克了本次改善的“瓶颈”。
3#燃料油替代重油项目的成功使用,增强了该分公司管理人员的信心,他们迅速将替代项目在B2、B6、B7、B8和B9炉的推广复制,到08年4月份,该司9条炉中有6条窑炉已实现了重油改3#燃料油项目,因此而带来的成本效益月达350余万元。
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